發布時間:2010-01-14 共1頁

2.3.2 內力及變形計算簡圖
1)工況1的內力及變形計算:因為沒有進行開挖,水平位移為0。
2)工況2的內力及變形計算簡圖(見圖2):

由圖2可知,工況2的最大水平位移:1.8mm。
3)工況3的內力及變形計算簡圖:工況3的內力及變形計算簡圖,見圖2《工況2的內力及變形計算簡圖》相同,工況3的最大水平位移:1.8mm。
4)工況4的內力及變形計算簡圖(見圖3):由圖3可知,工況4的最大水平位移:4.4mm。
5)工況5的內力及變形計算簡圖:工況5的內力及變形計算簡圖,與圖3《工況4的內力及變形計算簡圖》相同,工況5的最大水平位移:4.4mm。

6)工況6的內力及變形計算簡圖(見圖4):
由圖4可知,工況6的最大水平位移:8mm。
3、基坑支護的計算和實際監測結果比較
以基坑水平收斂值的理論值與實際監測值進行比較,如表2所示。
從基坑支護的計算和實際監測結果表可以看出:實際水平收斂均比設計值大,因而軸力也比設計值大,產生此種現象的原因主要有兩方面:
1)設計計算具有局限性,因為設計采用的計算模型是在理想狀態下的,但是本區間的淤泥質粉質粘土的滲透系數較差,降水極為困難,其降水效果不可能達到設計的理想狀態,即實際土體的固結力較小而引起側壓力增大,導致圍護結構收斂增大。
2)施工的原因,在實際施工過程中,在工況2中的土體一次開挖過深,直接導致圍護樁的收斂增大,而最后一次的變形最大,其主要原因是開挖時間較長,基底樁體根部暴露時間過長。

4、結語
采用鉆孔樁與深攪樁咬合式支護體系施工,必須嚴格遵守“時空效應法”的施工原則。通過對上述基坑支護結構的內力及變形進行分析,認為軟土深基坑工程中采用鉆孔樁咬合深攪樁支護體系是合理、行之有效的方法,但是由于施工現場的復雜性計算與實測值的差異是不可避免的,因此設計和施工人員必須有豐富的設計和施工經驗,針對實際施工情況進行方案優化,才能成功地完成深基坑設計和施工。